論述石灰石堆取料機無線控制及改造
論述石灰石堆取料機無線控制及改造
石灰石堆取料機是我廠用于原料石灰石轉(zhuǎn)運及均化的大型移動設(shè)備,其運行可靠性直接關(guān)系到場內(nèi)物流是否通暢。過去,我廠堆取料機上的供電及通訊主要是通過安裝在中心柱的滑環(huán)系統(tǒng)裝置,進(jìn)行輸導(dǎo)動力電源及控制信號。中控室與堆取料機控制室之間的控制及聯(lián)鎖信號都是通過一根多芯的柔性電纜進(jìn)行通訊,每芯電纜只能傳送一個開關(guān)量信號,不能實現(xiàn)大量開關(guān)量以及模擬量的傳輸,同時由于滑環(huán)集電器自身結(jié)構(gòu)及其處在設(shè)備中柱處等原因,經(jīng)常會出現(xiàn)信號傳輸不穩(wěn)定甚至中斷等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響到堆取料機的安全性與可靠性,傳統(tǒng)的通訊方式在實際運行中普遍存在以下問題:
1.故障頻繁
由于大車軌道安裝精度不高,運行軌道不能精確的在同一軸線上及堆取料機的移動產(chǎn)生震動,以及滑環(huán)集電器安裝誤差等原因,使得聯(lián)鎖和通訊集電器中的觸點變形破損,滑環(huán)集電器的觸點隨電纜卷盤的旋轉(zhuǎn)而錯位,觸點的機械結(jié)構(gòu)松動,導(dǎo)致接觸不良。同時,由于堆場內(nèi)物料粉塵濃度大、硬度大造成磨損嚴(yán)重,加上安裝等原因造成滑環(huán)集電器粉塵堆積,從而造成斷路或者短路。據(jù)統(tǒng)計,滑環(huán)集電器故障率占堆取料機總故障的40%。
2.維修時間長、工作量大
正常損壞時,少則需要4-5小時,多則10小時以上,且每次都需要兩人以上工作,工作量大。
3.設(shè)備安全隱患大
當(dāng)堆取料機滑環(huán)集電器或者通信線纜發(fā)生故障,導(dǎo)致聯(lián)鎖失控,通訊中斷,不能及時停止放料和停下皮帶機,嚴(yán)重時會造成堆取料機沖出軌道,使其鋼結(jié)構(gòu)整體變形,能引起上百萬元的損失,也給設(shè)備與操作人員帶來不安全因素;當(dāng)取料機滑觸線故障,由于下一段工藝流程中的輸送皮帶機故障或緊急異常時,不能及時停止取料,就會導(dǎo)致堵料,撒料,壓料,甚至拉斷皮帶等情況,給正常生產(chǎn)造成困難,同時給設(shè)備及人身帶來很大安全隱患。
2012年,我廠進(jìn)行了堆取料機的工業(yè)無線控制技術(shù)改造,使用的是南京光岳科技有限公司的TRC1818工業(yè)無線控制系統(tǒng)。此系統(tǒng)有以下特點:
● 工業(yè)化的設(shè)計:工業(yè)無線控制系統(tǒng)的每個核心及重要部件均采用工業(yè)級的進(jìn)口原件,可滿足在各種不同惡劣條件下使用。
● 控制距離更遠(yuǎn):控制距離標(biāo)配為2.5公里。
● 抗干擾能力強:TRC系列產(chǎn)品增強了抗干擾設(shè)計,即使在功率是他百倍的發(fā)射塔下也可以正常使用在信號傳輸中,每一個信號都采取了特殊的加密處理;關(guān)鍵的部件都采用了高成本的金屬外殼,使外來的干擾降到最低。
● 高可靠性:1、工業(yè)無線控制系統(tǒng)的軟件具備CRC檢查碼及錯誤回復(fù)的能力,能保證百分之百的無誤傳輸及解碼。2、先進(jìn)的中央處理器對錯誤的信號進(jìn)行檢查,達(dá)到百分之百無錯誤解碼,及控制所有的繼電器輸出。
● 二十二進(jìn)二十二出的雙向控制:可以應(yīng)用在最新型的堆取料機控制,一個堆料機或取料機只需要一套無線控制系統(tǒng)即可以解決控制電纜通訊問題。
● 預(yù)留接口多:工業(yè)無線控制系統(tǒng)考慮到今后的產(chǎn)品升級需要,在設(shè)計時就預(yù)留很多接口,方便客戶以后產(chǎn)品升級。
● 人性化的設(shè)計:每個堆取料機根據(jù)產(chǎn)地不同和安裝不同,在使用中的各種操作方法也不一樣,工業(yè)無線控制系統(tǒng)可在使用現(xiàn)場調(diào)整功能,使之能完全能和堆/取料機配合使用。
● 多種故障指示,清晰明了:控制系統(tǒng)面板備有各種功能和故障指示,在有問題的情況下,能很快判斷出故障點。
TRC1818系統(tǒng)最大的特點其實就是它不需要改變我廠現(xiàn)有的任何通訊協(xié)議,它把堆取料機控制回路中的中控啟/停、中控急停、運行、啟動、故障、堆取料、聯(lián)鎖等一些控制點通過系統(tǒng)的A機B機之間的無線通訊傳輸與我廠DCS系統(tǒng)聯(lián)系起來實現(xiàn)中控對堆取料機的控制。設(shè)備送電之后,堆取料機各種狀態(tài)信號經(jīng)A、B機在設(shè)備與中控之間雙向傳輸,中控操作人員發(fā)出指令經(jīng)DCS系統(tǒng)傳輸?shù)?/span>A機,A機將指令轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并加密之后無線傳輸?shù)?/span>B機,B機接收到A機發(fā)出的數(shù)字信號之后進(jìn)行數(shù)據(jù)解密還原,然后再傳輸給堆取料機控制柜,控制柜接收到B機傳來的信號之后按照內(nèi)部既定控制程序開始工作。B機將堆取料機發(fā)出的工作狀態(tài)信號無線傳輸給A機,A機接收到B機發(fā)出的堆取料機工作狀態(tài)信號并反饋到DCS系統(tǒng);同時A機和B機把堆料機和取料機之間的互鎖信號相互傳遞給對方,以完成對堆取料機之間的互鎖控制。設(shè)備安裝也非常方便,只需要把原來從DCS室中繼柜到堆取料機控制柜之間的控制線纜拆除,然后經(jīng)中繼柜鋪設(shè)一根控制線連接A機,B機與控制柜連接。然后調(diào)整A,B兩機的頻率撥碼開關(guān)和密碼撥碼開關(guān),確保兩機工作頻率和信號密碼相吻合。
由于DCS系統(tǒng)造價昂貴,在不改變?nèi)魏蜗到y(tǒng)的情況下,通過這種方式的改造既達(dá)到了任務(wù)目標(biāo)又實現(xiàn)與原有系統(tǒng)的兼容,兩全其美。
再好的設(shè)備,再好的技術(shù)也需要實踐的檢驗,只有經(jīng)得起考驗才能稱得上真正的好。
在沒有技改的時候,我們的人員需要經(jīng)常地在狹小的空間中拆卸中柱上端的護(hù)罩,檢查控制線纜及電源線纜的滑環(huán)集電器。由于控制線纜軟且易損,設(shè)備經(jīng)常會因為信號丟失而失去控制或者跳停,嚴(yán)重威脅工作人員及設(shè)備安全,且維修難度高,時間長,耗費人力物力,影響正常生產(chǎn) 。
工業(yè)無線控制系統(tǒng)剛改造完成的時候,系統(tǒng)出現(xiàn)過信號接收不良的問題。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),由于堆場內(nèi)原料的緣故,信號在通過料體時嚴(yán)重衰減,從而導(dǎo)致信號收發(fā)不良。所以就通過加高堆取料機上的天線有效的解決了這個問題。
設(shè)備運行一年多以來,從未出現(xiàn)因為控制數(shù)據(jù)傳輸堵塞導(dǎo)致設(shè)備無法控制的現(xiàn)象,達(dá)到了改造目的,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益,也有了安全保障,同時也把有限的人員從反復(fù)繁瑣危險的工作中解放了出來。
石灰石堆取料機的工作環(huán)境中,粉塵較大,粉塵是電器元件的主要殺手之一。粉塵大就容易阻礙電器元件的散熱,就容易使電器元件接觸不良。我們在現(xiàn)場維護(hù)設(shè)備時候發(fā)現(xiàn),很多時候都由于堆取料機自身運行時產(chǎn)生的震動及設(shè)備現(xiàn)場大量的粉塵威脅著設(shè)備的安全運行。設(shè)備自身的震動容易使處在震動面上的電器元件的接線端子松動,大量的粉塵附著在元件的觸點上導(dǎo)致元件接觸不良。這些都是設(shè)備安全運行的隱患,而且這些隱患涉及的元件眾多,線路復(fù)雜所以不容易察覺,不容易被發(fā)現(xiàn)。這就要求我們必須在設(shè)備停機間歇期間挨個緊固,工作量大,耗時長,而且很難杜絕隱患的死灰復(fù)燃。
三期煤直堆和石灰石堆場所處的環(huán)境都差不多,都有粉塵及震動導(dǎo)致的隱患。并且兩臺設(shè)備都是運用西門子PLC S7-300系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備運行組態(tài)控制,他們所不同的就是煤直堆取料機運用的西門子的觸摸屏技術(shù)代替了傳統(tǒng)的控制柜操作按鈕,減少了處在隱患面上的電器元件,設(shè)備的穩(wěn)定性也比較好。
三期煤場取料機使用的是西門子S7-300 CPU313C 一個AI/AO模塊,一個DI/DO模塊,兩個DI模塊和一個DO模塊通過MPI通訊協(xié)議連接觸摸屏TP177A,然后操作人員通過操作觸摸屏來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的開關(guān)控制給PLC賦值從而控制取料機運行。三期石灰石取料機使用的是西門子S7-300 CPU314 四個DI模塊和三個DO模塊,堆料機PLC型號與取料機相同,只是多了一個DO模塊。這些可以說明兩個堆場的系統(tǒng)性上面都是通的,也就是說,石灰石堆取料機也完全可以用觸摸屏來進(jìn)行設(shè)備的現(xiàn)場控制,且觸摸屏穩(wěn)定性非常強,操作也非常直觀簡單。這樣就可以優(yōu)化工藝流程,減少電器元件的數(shù)量,減少了設(shè)備故障率還可以監(jiān)控設(shè)備的實時狀態(tài),通過觸摸屏就可以實現(xiàn)現(xiàn)場操作設(shè)備運行,這樣與工業(yè)無線控制系統(tǒng)結(jié)合起來運用就能更好的保障設(shè)備的穩(wěn)定生產(chǎn)。
李明志

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